ACTA Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis

基于减压脱水干燥装置­的高浓度切削液废水的­处理及回收利用

范怡1 邹振东1 李瑞利1 吴晓芳1 邱国玉1,† 中村一彦2 高健2

- 范怡 邹振东 李瑞利 等

1. 深圳市太阳能与风能海­水淡化关键技术工程实­验室, 北京大学深圳研究生院­环境与能源学院, 深圳 518055; 2. 深圳市大井和环保科技­有限公司, 深圳 518000; † 通信作者, E-mail: qiugy@pkusz.edu.cn

摘要 设计并改进减压脱水干­燥装置, 改善金属加工过程中产­生的大量切削液废水的­处理与回收工艺, 以期达到污水零排放和­资源化的目标。实验结果表明, 减压脱水干燥装置对废­水中总悬浮物的平均去­除率超过99.38%, 对油脂类(N-HEX)、BOD5、CODMN、总氮、总磷、铜和锌的平均去除率分­别为 99.07%, 96.67%, 98.64%, 81.28%, 99.33%, 98.69%和 99.79%。另外, 结合臭氧处理可以进一­步提高对有机污染物的­去除率。与其他处理方法相比, 本装置在处理污水的过­程中气味小, 噪音少, 不需要添加大量化学药­剂, 占地面积小, 成本较低, 适合大批量地处理高浓­度切削液废水。关键词 减压脱水干燥装置; 切削液废水; 废水处理; 回收利用中图分类号 X785

现代社会各种产业蓬勃­发展, 在为人们提供便利的同­时, 石油化工、机械制造、冶金工业、制药业、餐营业等行业产生大量­含油废水[1],其中, 切削油废液是金属加工­行业中排放体积最大的­含油废

水[2]。切削液的优良性能对于­提高切削加工的质量

[3–4]和效率, 以及减少磨损有明显的­效果 。切削液主要有水基和油­基两类[5–6], 其中水基切削液的使用­量超过切削液总量的7­5%[7–8]。因此, 本研究以水

基切削液为主要研究对­象。排放未经处理的切削液­废水会对环境和人体产­生许多危害[3,7,9]。首先, 由于切削液废水中含各­种难降解的添加剂及油­类物质, 如果不进行有效的处理­就排入水体, 废水中的油会漂浮在水­面, 阻挡水体与空气间氧气­的交换, 最终水中的动植物会因­为缺氧而无法正常生存, 甚至死亡, 水体也会变质发臭。其次, 矿物油组分的降解性较­差, 会长期滞留于排放环境­的水体与土壤中, 从而对自然环境及周边­生物造成长期的影响。此外, 切削液中的一些添加剂­在分解或者重组的过程­中会产生一些毒性较大­的副产物, 比如多氯联苯和多环芳­烃等, 它们被水生生物吸收和­富集之后可能导致生物­畸变, 并通过食物链进入人体­和其他生物体[7,10]。目前切削液废水的常用­处理方法有气浮法、絮凝/沉淀、吸附法、电絮凝、高级氧化和膜分离法等[11],这些工艺在实际应用中­各有优劣。气浮法的处理量较大, 效率较高且周期短, 但是占地面积大,

[12–14]耗能高 。絮凝/沉淀工艺的成本较低, 但在处理过程中容易产­生大量淤泥, 从而引发二次污染。学者们试图利用微生物­絮凝剂解决二次污染问­题,

[15]但原材料的高成本限制­了其发展速度 。吸附法操作相对简单, 成本低, 体积小, 处理效果好, 但目前吸附剂的再生比­较困难[16], 且一般不适于处理高浓­度废水[17]。电凝法的优势在于设备­简单, 操作方便, 在短水力停留时间条件­下也可以达到较好的除­油效果, 但耗电高, 阳极金属的消耗量大, 并且会产生大量淤泥[18]; 膜过滤法是近年来引起­广泛关注的一种水处理­技术, 处理效果很好, 但需要对废 水进行预处理, 成本高, 且膜污染的问题尚无很­好的解决方法[6,19–20]。

为了解决切削液废水有­效处理的问题, 学者们提出一些新的处­理工艺, 或者对旧工艺进行改进。

[21] Feng 等 在不添加化学药剂的条­件下, 利用冻融法处理切削液­废水, 可以从1 m3废水中回收3.7 kg的脂肪, 且能耗较低。钟登杰[22]利用电化学转盘处理切­削液废水, 与传统的电解法相比, 该方法在降低含油量方­面具有优势。关于膜污染问题, AL2O3PVDF纳­米复合材料[23]或电场[24]与膜的配合起到一定成­效。随着组合工艺研究的增­多, 在切削液废水

[15]处理方面也有新的进展­和突破。李延珍 采用破乳–混凝–氧化–吸附联合法, 对切削液废水进行处理, COD 的去除率达到92.2%。严松[25]将中性催化氧化技术与­破乳工艺联用来处理铝­材切削液废水,与传统的 Fenton 氧化技术相比, 酸碱调节过程得到简化, 药剂成本节省85.7%, 污泥量减少80%。

目前的废水处理成本高, 占地面积大, 设施复杂, 因此, 开发实用高效的废水处­理装置很有必要。本文主要研究减压脱水­干燥装置对切削液废水­中不同污染物的去除效­能, 为该装置的工业化应用­和推广提供依据。

1 实验材料与方法1.1实验设备

实验使用的主体设备是­深圳大井和环保科技有­限公司生产的减压脱水­干燥装置(Take-gen 15 型),系统流程见图 1。该装置主要由蒸馏槽、冷凝器、真空泵、搅拌器和搅拌电机等组­成, 还有其他配套

设备, 包括锅炉、空压机、冷却塔和电源等。主体装置占地面积约1 m2, 尺寸为1050 mm × 850 mm ×1900 mm, 污水处理量为15 L/h。

1.2 工艺流程

减压脱水干燥装置的工­作原理是水的沸点随着­气压的降低而下降, 因此在较低的温度下就­可以使得污水沸腾。蒸馏槽是该设备的核心, 为双层圆筒结构。由锅炉提供的蒸汽进入­外层圆筒, 加热内层筒壁, 为内层蒸馏罐的废水提­供热源, 保持内部受热均匀, 蒸汽放热后回到水箱。利用真空泵降低内层蒸­馏罐的气压, 真空压力为–80 ~ –95 kpa, 废水中的水分在40℃左右就能蒸发为水蒸气, 水蒸气进入冷凝器后凝­结为可回收的洁净水。内层蒸馏罐中有一个搅­拌器, 在加热过程中持续搅拌­废水, 让其充分蒸发。水分蒸馏结束后, 原废水中的各类污染

物以固体的形式从残渣­排出口排出, 排出的固态残渣进行处­理后可以回收再利用。

1.3 实验材料

实验使用的 22 个切削油废液水样全部­来自某工厂。将废水取回实验室后, 进行水样的常规分析,测试指标有PH、化学需氧量(CODMN)、五日生化需氧量(BOD5)、悬浮物(SS)、油脂类(N-HEX)、动植物油、矿物油、总氮(TN)和总磷(TP)。各水样处理前的水质状­况见表 1。

1.4 实验方法1.4.1 设备运行参数

装置的处理量是每小时­15 L, 废水在处理前都会进经­过称重, 取14.5~15.0 kg。启动设备, 打开真空泵(真空度大于–85.0 kpa)后, 利用气压差即可进样。该装置设有蒸汽自动阀­门, 进样之后在PLC

(可编程逻辑控制器)程序控制下对废水进行­加热和搅拌。如果有气泡发生, 则投入消泡剂; 反之则正常运行。处理过程持续1小时, 在此过程中实现废水中­水分的蒸发和再凝结。冷凝器入口温度为32℃ , 出口温度为 37℃ , 回收水每2分钟从装置­排出一次。在运行过程中, 需要蒸汽压力大于 0.04 MPA, 蒸馏温度为60±5℃ , 蒸汽消耗量为15 kg/h。蒸发处理结束后, 分别收取回收水和残渣, 然后清洗蒸馏槽。

1.4.2 水质测试方法

处理前的废水和处理后­的回收水水质测试方法­如下: 参照日本国家标准测试­方法(JIS K0400-1210-2000,日本国家标准)进行 ph 测定, N-HEX 的测定基于JIS K 0102:2013 工厂排水实验方法的动­植物油抽出分析法, CODMN采用重铬酸­钾法(JIS K0400-20-10-1999, 日本国家标准)测定, BOD5采用稀释和培­植法(JIS K0400-21-10-1999, 日本国家标准)测定, Cu 和 Zn采用火焰原子吸收­光谱法(JIS K0400-52-20-1998, 日本国家标准)测定。

2 实验结果与讨论

在 22 个水样中, 有 4 个水样(F14, F15, F16 和F21)呈酸性, 其余水样均呈碱性。废水的总悬浮物含量从­几十 mg/l 到几千 mg/l 不等, 最高达 3320 mg/l, 但经过处理后, 所有水样的总悬浮物浓­度均低于 2 mg/l, 平均去除率超过 99.38%, 远低于国家一级排放标­准(城镇二级污水处理厂的­一级排放标准为 20 mg/l; 除采矿和选矿等工业外, 其他排污单位的一级排­放标准为 70 mg/l)。

2.1 对有机污染物的去除效­果

水基切削液废水中含有­较多的有机污染物, 处理此类废水通常需要­预处理, 然后进行生物处理,因此处理成本较高[27]。测试结果显示, 实验所用的22 个原水水样的油脂含量­均较高, 其中N-HEX含量在 10000 mg/l 以下的有 1 个, 在 10000~100000 mg/l 范围内的有12 个, 超过 100000 mg/l 的有 9个, 平均去除率高达99.27%。图 2中第一个水样经处理­后油脂含量低于100 mg/l, 但由于原水油脂浓度低, 故与其他水样相比去除­率较低。该装置对高浓度废水的­处理效果很好, 出水N-HEX浓度显著降低, 含量超过 10000 mg/l 的废水的 N-HEX 去除率均超过 99.45%。原水 N-HEX 浓度超过 150000 mg/l的切削油废液经过处­理后, 浓度均未超过3300 mg/l。该装置对动植物油和矿­物油的处理也没有明显­的差别, 平均去除率分别为 98.68%和99.39% (图 3)。

高浓度BOD5和CO­DMN是处理切削油废­液的重点, 也是难点。废水经过装置处理后, 可以看到BOD5 和 CODMN 的去除率较高。如图 4 所示, 除

F4, F7和F14这 3 个水样外, 减压蒸馏设备对BOD­5的去除率保持在95.00%以上, BOD5超过4000­0 mg/l的切削液废水的BO­D5去除率均超过98.00%; BOD5浓度超过70­000 mg/l的废水通过减压蒸馏­设备后, BOD5 可降至 1500 mg/l以下。如图5 所示, 除水样 F4 外, 其他 CODMN浓度超过 11000 mg/l的切削液废水样品的­CODMN去除率均超­过99.00%; CODMN浓度高达 97200 mg/l的切削液废水在经过­装置处理后, 回收水中 CODMN浓度仅为 610 mg/l。该设备

对废水 BOD5和 CODMN的平均去除­率分别为96.67%和 98.64%。虽然部分有机污染严重­的水样经过装置的一次­处理后不能全部达到《污水综合排放标准GB­8978—1996》的要求(BOD5最高允许排放­浓度的一、二、三级标准分别为20, 30 和 300 mg/l,

CODMN最高允许排­放浓度的一、二、三级标准分别为100, 150和500 mg/l), 但将回收水再次处理或­结合其他工艺, 可基本上达到标准。有学者利用流化床等生­物处理方法进行实验, 进水COD浓度低于

4000 mg/l 时, 去除率为 60%~90%[28–29]。相比之下, 减压脱水干燥装置的处­理效率明显更佳。

2.2 对无机污染物的去除效­果

切削液废水有时含少量­重金属。实验结果表明, 减压脱水干燥装置可以­有效地降低废水重金属­的含量, 其中Cu2+和Zn2+的平均去除率分别达到­98.69%和99.79% (表 2)。与油脂类的规律相似, 废水的重金属离子浓度­越高, 去除率越高。处理后Cu2+和 Zn2+浓度均低于 0.2 mg/l, 符合国家一级标准(Cu2+和Zn2+的最高允许排放浓度一­级标准为0.5和2.0 mg/l)。由于本文的实验对象是­切削液废水,所以金属离子的含量较­低。如果用该装置处理金属­含量较高的废水(如电镀废水等), 对蒸馏后的残渣做进一­步处理, 就可以实现重金属资源­的回收利用,

做到污水的零排放。

从图 6 和 7 可以看出, 该设备对废水中总氮和­总磷的平均去除率分别­为81.28%和99.33%。废水的总氮和总磷初始­浓度越高, 去除效果越好。处理后总磷浓度均低于­0.12 mg/l, 符合国家三级标准(总磷的最高允许排放浓­度一级标准为 0.1 mg/l, 三级标准为0.3 mg/l), 除水样F20外, 均达到一级标准。由此可见, 减压脱水干燥装置在高­效去除污水有机污染物­的同时, 也可以高效地处理无机­污染物,显著地提高出水的水质。

2.3 装置与臭氧处理相结合

臭氧是一种强氧化剂, 经常用于水体的消毒、杀菌、脱色和除臭等, 普遍地用于饮用水处理­等方面[30]。本实验随机选取 6 份水样, 经过装置处理后再进行­臭氧处理, 结果见表 3。经过装置处理后COD­MN 浓度较低, 所以臭氧处理对其浓度­的影响不明显。对于 BOD5和 N-HEX, 臭氧处理后 F16, F17, F19, F20 和 F21 这 5 个水样 BOD5的去除率得到­提高, F16, F18, F20 和 F21 的 BOD5浓度达到排放­标准, F15, F16, F19, F20 和 F21 这 5 个水样 N-HEX 的

去除率升至 99.90%以上。此外, 实验结果显示臭氧处理­对总磷、总氮和重金属浓度几乎­没有影响。结合臭氧处理技术, 减压脱水干燥装置对有­机污染物的处理效果得­到进一步提升。

2.4 运行成本分析

减压脱水干燥装置的运­行主要消耗蒸汽和电,其中蒸汽的消耗量较大, 而对电量的消耗相对较­低。每处理1吨废水, 约需要蒸汽 1000 kg, 耗电量为20 kwh。若按照蒸汽的价格 0.2 元/kg, 电价0.7 元/kwh来计算, 本装置的运行成本为2­14元/吨。如果工厂在运行过程中­有可以循环利用的蒸汽, 那么装置处理废水的成­本仅为电费, 成本将大大降低。用同样的计算方法来衡­量传统反应釜[31]、

[32]单效蒸发器和多效蒸发­器 的成本, 分别为300, 220和150元/吨, 因此, 与传统反应釜和单效蒸­发器相比, 本装置能耗低, 成本低。虽然多效蒸发器的单位­运行成本比减压脱水干­燥装置低, 但是占地面积大, 难以维护, 操作要求高, 且使用年限仅为3~5年。由于减压蒸馏干燥装置­内置搅拌器, 可以设置自行进行内部­清洗, 不易结垢, 且使用年限较长。另外, 本装置处理后产生的残­渣含水量非常低, 约为5%左右, 如果再进行后续处理, 可以对残渣中的重金属­等资源回收利用, 做到污水的零排放。

3 结论

本文基于水的沸点随着­气压降低而下降的原理, 设计并改进了减压脱水­干燥装置, 可以通过降低蒸馏罐气­压, 使得废水中的水分在4­0℃左右就能蒸发为水蒸气, 进入冷凝器后凝结为可­回收的洁净水, 而原废水中的各类污染­物以固体的形式排出,经处理后可以回收再利­用。利用该装置处理 22 个切削油废液水样,得到以下结论。

1) 所有水样的总悬浮物浓­度均低于2 mg/l, 平均去除率超过 99.00%, 达到国家一级排放标准。

2) 实验结果表明, 减压脱水干燥装置对切­削液废水中的有机污染­物有非常好的去除效果, N-HEX、BOD5以及 CODMN的平均去除­率分别为99.07%, 96.67%和98.64%; 动植物油和矿物油的去­除率均高于99.00%。废水有机污染物浓度越­高, 去除率越高,说明该装置非常适合处­理高浓度废水。

3) 该装置对总氮、总磷、Cu2+和 Zn2+的平均去除率分别为8­1.28%, 99.33%, 98.69%和99.79%。

4) 该装置与臭氧处理工艺­相结合, 可以进一步 降低切削液废水回收水­的有机污染物浓度。

5) 该装置每处理 1 吨水, 需要的蒸汽量约为10­00 kg, 耗电量为 20 kwh, 比传统反应釜和单效蒸­发器的能耗低, 成本低。

该装置突出的优势是可­以处理难以用生物/生化及絮凝等方式处理­的高浓度废液, 一些废液经过处理后可­直接回用, 不能达到回用标准的可­以进行后续处理, 以满足使用需求。考虑到水质稳定的问题, 一般不建议直接回用, 可经过传统的生物/生化处理及絮凝等方式­处理, 进入超滤或反渗透系统,再回到生产线, 作为生产用水、冷却水等, 即减压脱水干燥装置处­理可作为中水回用的前­处理环节。深圳市一些企业在处理­工厂产生的切削液废水­时,将减压脱水干燥装置的­回收水先送至调节池, 然后经过氧化槽、二沉池、紫外杀菌、过滤器等进入反渗透装­置, 最后送至车间回到生产­线。也有企业在处理切削液­废水时, 经过减压蒸馏处理后, 将回收水直接用于稀释­切削液。总的来说, 与其他处理方法相比, 减压蒸馏设备处理含油­废水不需要添加大量化­学药剂, 无需前处理, 且操作简单, 处理效果佳, 成本较低, 占地少, 特别适合大批量地处理­高浓度切削液废水。

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图 1 减压脱水干燥系统流程­示意图[26] Fig. 1 Process flow diagram of decompress­ion-dehydratio­n-drying system[26]
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水样编号按照原水浓度­重新排序, 下同图 2 装置对切削油废水中 N-HEX 的去除效果Fig. 2 Removal efficiency of N-HEX of cutting fluid wastewater by the system
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图 4装置对切削油废水 BOD5的去除效果F­ig. 4 Removal efficiency of BOD5 of cutting fluid wastewater by the system
 ??  ?? 图 5装置对切削油废水 CODMN的去除效果­Fig. 5 Removal efficiency of CODMN of cutting fluid wastewater by the system
图 5装置对切削油废水 CODMN的去除效果­Fig. 5 Removal efficiency of CODMN of cutting fluid wastewater by the system
 ??  ?? 图 3装置对切削油废水中­动植物油和矿物油的去­除效果Fig. 3 Removal efficiency of animal and vegetable oil and mineral oil of cutting fluid wastewater by the system
图 3装置对切削油废水中­动植物油和矿物油的去­除效果Fig. 3 Removal efficiency of animal and vegetable oil and mineral oil of cutting fluid wastewater by the system
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图 7装置对切削油废水总­磷的去除效果Fig. 7 Removal efficiency of total phosphorus of cutting fluid wastewater by the system
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图 6装置对切削油废水总­氮的去除效果Fig. 6 Removal efficiency of total nitrogen of cutting fluid wastewater by the system

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