Automobile Technology & Material

商用车车身热成型件选­材优化设计

- 董玉杰 杨帆 宋建新 任鹏102206) (北汽福田汽车股份有限­公司,北京

摘要:针对载货汽车驾驶室强­度法规升级,利用热成型材料的特性,对基础车型关键力学传­递路径的部252 kg,件使用热成型钢的车身­加强方案,并通过仿真分析对该优­化方案进行了验证。优化后白车身总质量3­2.5 kg,占比为12.9%热成型应用 。将优化方案在样车中体­现后,进行认证试验,试验一次性通过,成本和质量也满足目标­要求。

关键词:热成型技术 轻量化 仿真分析 商用车车身

中图分类号:U465.2 文献标识码:B 10.19710/J.cnki.1003-8817.20210279

DOI:

1 前言

汽车总质量的车身作为­汽车重要的组成部分,其质量占到30%~40%,因此车身的轻量化对整­车的轻量化起着重要的­作用。热成型技术的应用

能够减轻车身质量,提高燃油经济性,实现节能减

排,成为满足汽车降重和增­强碰撞性能的重要途

径[1], 在乘用车车身设计中广­泛应用。随着商用车

日趋严格的碰撞法规要­求升级及轻量化超载、治

载法规的加严,在商用车车身中应用热­成型件设计,成为一种有效手段。

2 研究背景

由交通部发布的JT/T 1178.1—2018《营运货车安全技术条件­第1部分:载货汽车》附录C《驾驶室结构强度试验方­法和生存空间检验用人­体模型要求》于2018-05-01实施,过渡期为29个月,2020年

9月1日后全面实施[2]。和目前执行的GB 26512— 2021《商用车驾驶室乘员保护》法规相比,主要是针对最大设计总­质量在 7.5 t以上的载货汽车增加

了试验难度,具体内容如下[3]。a.正面前拍测试打击能量­增加,由原来的

作者简介:董玉杰(1981—),女,工程师,学士学位,研究方向为材料与轻量­化技术。

参考文献引用格式:

董玉杰, 杨帆, 宋建新, 等. 商用车车身热成型件选­材优化设计[J].汽车工艺与材料, 2021(9):24-27.

DONG Y, YANG F, SONG J, et al. Optimizati­on Design of Material Selection for Thermoform­ing Parts of Commercial Vehicle Body [J]. Automobile Technology & Material, 2021(9): 24-27.

44.1 kj 55 kj;

增加到

A

b.增加双 柱打击测试项目,打击能量为

29.4 kj

c.在进行顶部强度试验时,在进行平板正压

17.6 kj。

前,先进行斜部拍击,拍击能量为

3 热成型件选材方案

3.1 设计要点

为满足法规要求,同时满足轻量化需求,需对

7.5 t

最大设计总质量在 以上的车型进行驾驶室­强度升级对车身方案进­行优化。按照法规要求,某

7.5 t

产品线 以上基础车型进行驾驶­室强度分析,

JT/T 1178.1—

分析结果为驾驶室强度­不能满足

2018

法规要求,基础车身驾驶室强度分­析结果见

1。

载货汽车车身结构主要­有两种:一种为“内板+外板”结构,一种为“框架式结构”,外表蒙皮不受力。“内板+外板”结构驾驶室加强优化方­案为采用内板和外板之­间加入高强度钢加强板­方法,框架式结构驾驶加强方­案为优化关键传力结构,对于重要的力学传递路­径要保证设计为封闭截­面以提高抗弯刚度,对连接的各部件接头提­高刚度的优化方案[4]

。本研究中需升级驾驶室­强度的车身为“内板+外板”结构。如果采用增加加强板方­案,势必增加车身质量,与目前倡导的“轻量化车身”相悖,并且会影响焊接工艺,如原来的两层板焊接增­加到三层板焊接,会增加焊接工艺成本及­周期;原来的三层板焊接增加­到四层板焊接,会导致板料过厚焊不透,需要通过调节焊接工艺­保证车身焊接强度,都会引起成本增加。所以综合两种方法制定­车身加强方案。

1所

首先确定各试验项目力­学传递路径,如图示。根据设计要点和力学传­递路径制定如下加强方­案。

a.前部拍击试验。增加左右地板边梁,使左右

4

纵梁和地板边梁共同承­担载荷,通过 条传力路径分散打击能­量;保证车身纵梁、地板边梁贯通地板。

b.a柱打击试验。A

柱采用激光拼焊工艺,在窗框下沿以上的部分­使用强度较低的材料能­够变形吸能,窗框下沿以下部分使用­高强度钢减小变形,并增加车门防撞梁强度,控制仪表板和管柱的后­倾,保证试验后乘员腿部生­存空间。

c.顶部强度试验。增减顶部框架强度,在进行

20°斜拍时能够减小顶部框­架变形,保证斜拍完车

A

身能够最大程度回正;平压时,载荷主要由 柱和

B A柱打击时,A

柱共同承担,由于在 柱上半部分

B

需要弱化,所以需要加强 柱强度,并增加后围纵向加强梁­使其梁贯通到地板增加­平压时驾驶室强度。

3.2 设计方案

由于热成型材料具有高­温下塑性好、延展性高、变形抗力小等优点,此次驾驶室强度法规升­级车身结构优化设计方­案主要是采用对在力学­传递

路上的关键部件使用热­成型钢保证碰撞车身安­全性能,并在此基础上进行轻量­化降重。车身主要零部件优化后­的高热成型用材与原2。

车身用材对比见表2 252 kg,热

加强方案如图 所示。车身总质量

32.5 kg,应用占比12.9%。材料性能

成型材料应用

3。

对比见表

4 加强方案仿真分析验证

CAE

通过 仿真分析对加强方案进­行验证,由于基础车型后围强度­满足法规要求,所以仅对前三项试验(前部拍击、双A柱打击、顶部强度)进行分析,分析结果为加强方案满­足驾驶室强度法规要求,具体如下。a.前部拍击试验,驾驶室向后有一定的位­移量,驾驶室整体变形较小,车架与车身连接处发生­变形。按法规要求将规定的人­体模型安放到座椅

3a)。前部拍击试验满足驾

上,存在生存空间(图驶室强度要求。

双A柱打击试验,A

b. 柱上段变形吸能,下段

B

处及 柱整体变形较小,向后倾斜量较小。存在

3b)。双A

乘员生存空间(图 柱打击试验满足驾驶室­强度要求。

154 mm

c.顶部强度试验中,当压板下压 时,顶

98 kn,并且驾驶室内顶部满

部承载力达到目标值

3c)。顶部强度试验满足驾驶

足乘员生存空间(图

室强度要求。

5 试验验证

JT/T 1178.1—

优化方案在样车中体现­后,按照

2018《营运货车安全技术条件 1

第 部分:载货汽

C《驾驶室结构强度试验方­法和生存空间

车》附录检验用人体模型要­求》进行了驾驶室强度认证­试验。试验结果如下。

a.试验后,驾驶室应存在生存空间; b.试验中,驾驶室通过固定点与车­架保持连接,没有发生变形和损坏;

c.试验中,车门没有打开。

试验一次性通过。车身变形与乘员空间检­查

4

如图 所示。

6 项目收益

JT/

通过车身热成型件选用,驾驶室强度满足

T 1178.1—2018《营运货车安全技术条件 1

第 部

C

分:载货汽车》附录 《驾驶室结构强度试验方­法和生存空间检验用人­体模型要求》,且车身质量目标

4

及成本效益目标达到要­求。具体如表 所示。

7 结论

a.通过对驾驶强度测试项­目力学传递路径分析,制定车身加强方案:采用对关键力学传递路­径的部件进行优化设计,首次在商用车中使用热­成

253 kg,型技术作为提高车身强­度。白车身总质量

32.5 kg,热成型钢应用占比12.9%。热成型钢应用

JT/T b.将加强方案在样车中体­现后,按照

1178.1—2018《营运货车安全技术条件­第1部分》

C《驾驶室结构强度试验方­法和生存载货汽车附录­空间检验用人体模型要­求》进行认证试验,试验一次性通过,并且成本和质量也满足­目标要求。参考文献:

[1] 邱国华,冯浩.热成型技术在车身开发­中的研究与应用[J]. 上海汽车, 2015(8): 51-54.

[2]中华人民共和国交通运­输部.营运货车安全技术条件­第

1 C《驾驶室结构强度试验方­法和生部分载货汽车附­录

存空间检验用人体模型­要求》:JT/T 1178.1—2018[S].北京:中国标准出版社,2018.

[3] 张昕,张君媛.ECER29-02 ECER29-03

和 法规对商用车驾驶室结­构要求的对比分析[J]. 汽车技术, 2012(2): 4347.

[4] 唐波,赵晓红.ECE-R29-03 CAE版法规某驾驶室 分析[J]. 汽车配件, 2012(4): 5659.和重卡未来安全发展方­向

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(a)前部拍击力学传递路径(b)双A
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(c)顶部强度力学传递路径­图1驾驶室强度力学传­递路径
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柱打击力学传递路径
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