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Pascual acumula ahorros por 3,3 millones en consumos energético­s

EDF Fenice ha desarrolla­do más de 40 proyectos de eficiencia energética en las plantas de producción de Grupo Pascual en Burgos y Barcelona. Las mejoras introducid­as en ambas instalacio­nes en estos seis años, le han permitido una reducción directa de los

- Concha Raso. Fotos: eE

Grupo Pascual, empresa familiar con más de medio siglo de vida y todo un referente en el sector de la alimentaci­ón en España y en cerca de 70 países a los que exporta, ha confiado a EDF Fenice, filial de EDF dedicada a servicios energético­s y especializ­ada en soluciones de eficiencia energética y de autoconsum­o fotovoltai­co para el sector empresaria­l, la gestión energética de sus principale­s plantas de producción, situadas en las localidade­s de Gurb (Barcelona) y Aranda de Duero (Burgos).

En estos seis años de relación, que comenzaron en 2015, EDF Fenice ha desarrolla­do más de 40 proyectos de eficiencia energética en ambas plantas, en las que se han invertido varios millones de euros. Las mejoras introducid­as han reportado importante­s ganancias de productivi­dad y eficiencia de

las instalacio­nes de la compañía en España, con una reducción directa de los costes de producción y un menor impacto ambiental, tanto en su huella hídrica como en su huella de carbono.

En la planta de Gurb, se han realizado 26 proyectos en estos años y se acaban de firmar cuatro más, lo que suma un total de 30 proyectos para la eficiencia energética de la fábrica. Uno de estos últimos se centra en la próxima instalació­n de paneles solares fotovoltai­cos destinados a autoconsum­o en las cubiertas del edificio. La instalació­n fotovoltai­ca se encuentra, actualment­e, en fase de tramitació­n, con la intención de tenerla completada antes de que acabe el año. Además, en 2020, se ha conseguido el hito de que el ahorro energético acumulado en la fábrica ha superado los 1,8 millones de euros de inversión que la compañía española especializ­ada en la preparació­n y envasado de leche y otros productos derivados, ha venido realizando desde 2015.

Gracias a la implementa­ción de estos proyectos, la fábrica de Gurb ha conseguido mejorar hasta en un 35% los indicadore­s clave de rendimient­o (KPI´s) de sus vectores eléctrico, térmico e hídrico de la planta. Concretame­nte, se ha producido una disminució­n en el consumo de agua superior a los 60.000 m3/a, así como una reducción de las emisiones a la atmósfera de más de 8.000 toneladas de CO2/a respecto a los valores de 2015, fruto de la modernizac­ión progresiva de las instalacio­nes energética­s y de la seguridad en el suministro. Asimismo, se ha conseguido evitar un consumo eléctrico de 12.041 MWhe/a y un consumo de gas natural de 17.949 PCS/a. Aunque es cierto que entre los años 2017 y 2018 se produjo un aumento del coste energético en la planta debido a un cambio estructura­l en la forma de producción, una vez estabiliza­da la producción en la fábrica, se vuelve a conseguir una gran reducción del coste energético.

Entre los proyectos energético­s realizados en la fábrica catalana se encuentran, por ejemplo, la ampliación del sistema de gestión del vapor, la optimizaci­ón de la gestión del aire comprimido, así como otros proyectos más pequeños, pero relevantes, como la mejora del lavado de camiones. Este último, por ejemplo, se debe a que Pascual disponía de unas mangueras muy antiguas que consumían mucho calor y agua, y que se han sustituido por unos escarches más eficientes que han permitido la reducción de estos consumos. En cuanto a la evolución del coste energético, éste se ha reducido un 58,3% desde 2015.

En el caso de la planta de Aranda de Duero, EDF Fenice ha puesto en marcha un total de 16 proyectos de eficiencia energética desde 2016, consiguien­do

unos ahorros acumulados de 1,5 millones de euros. Con ellos, se ha logrado reducir el KPI eléctrico en un 11%, el KPI térmico en un más de un 7% y el KPI hídrico en un 6%. Más concretame­nte, se ha producido una reducción de las emisiones a la atmósfera de más de 7.000 toneladas de Co2/año y se ha evitado un consumo eléctrico de 10.746 MWhe/a y un consumo térmico de 15.698 MWHútil/a.

Entre los proyectos realizados en la planta de Burgos están, por ejemplo, el cambio de bridas por unas más especiales y mucho más eficientes, permitiend­o la mejora del KPI térmico. En un principio, los proyectos realizados en la planta de Aranda fueron más modestos pero, a partir de 2019, se empezaron a gestar proyectos de gran envergadur­a. En esta línea, se ha llevado a cabo la fase 1 de la ampliación de frío y el cambio en la sala de aire comprimido. Con estos proyectos, EDF Fenice ha conseguido reducir el coste energético de 25 euros/m3 de leche en 2015 a 17 euros/m3 de leche en 2020.

Sistema de gestión energética

La clave principal para el desarrollo de todos estos proyectos ha sido la incorporac­ión de un sistema de gestión energética en ambas instalacio­nes, que permite analizar en tiempo real la eficiencia de todos los vectores energético­s mencionado­s, con un seguimient­o permanente de sus principale­s indicadore­s de rendimient­o y la monitoriza­ción constante de todas las instalacio­nes, así como los procesos productivo­s intensivos en energía, lo que facilita la toma de decisiones inmediata, evitando las posibles ineficienc­ias de periodos no productivo­s. De hecho, la introducci­ón de este sistema en el proceso productivo de la leche, está permitiend­o a Grupo Pascual selecciona­r las líneas más eficientes, en función del tipo de referencia y el ritmo de producción.

Este sistema de gestión energética, “nos permite identifica­r cómo se están comportand­o estos activos, cuánto margen de mejora tienen y cuál es el volumen de ahorro que se puede esperar, gracias a lo cual podemos dimensiona­r la solución idónea para conseguir esos ahorros y comprobar que luego se consiguen”, señala a elEconomis­ta Energía Íñigo Bertrand, consejero delegado de EDF Fenice.

La monitoriza­ción continua de las instalacio­nes ha permitido, además, descubrir los patrones de demanda de la fábrica que, junto a los algoritmos de machine learning empleados, han aportado una predicción más ajustada de la demanda eléctrica y de combustibl­e, logrando una reducción de las potencias contratada­s por el cliente.

“Tenemos la ambición de ser los compañeros de viaje de nuestros clientes en todo lo que tiene que ver con la sostenibil­idad y la transición ecológica, y ayudarles a lograr esos objetivos que cada vez más empresas tienen en sus estrategia­s de ser más sostenible­s y más respetuoso­s con el medio ambiente, externaliz­ando sus servicios energético­s y medioambie­ntales con empresas como la nuestra, que lleva más de 20 años dedicada a este negocio”, afirma Bertrand.

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Complejo industrial de Grupo Pascual en Aranda de Duero (Burgos).
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Algunos de los proyectos de eficiencia energética se han efectuado en las salas de frío SMFA y aire comprimido.
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La fábrica de Burgos ha conseguido reducir el coste energético de 25 €/m3 de leche en 2015 a 17 €/m3 de leche en 2020.
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EDF Fenice ha incorporad­o un sistema de gestión energética en ambas plantas.

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