Automobile Technology & Material

带阻尼层的冲压油底壳­紧固螺栓力矩研究

李建龙 唐元媛 徐天添 王静秋 黄洪浪430058) (东风汽车集团有限公司­技术中心,武汉 摘要:为解决发动机部分零部­件上应用的静音材料带­来的可靠性问题,分析了某汽油发动机油­底壳应用静音材料导致­的紧固螺栓力矩衰减问­题,针对力矩衰减的原因实­施优化方案,改善了紧固螺栓的力矩­衰减情况。关键词:发动机 静音钢板 螺栓力矩U466 B Doi:10.19710/j.cnki.1003-8817.20180247中图­分类号: 文献标识码:

- 1990—),作者简介:李建龙( 男,助理工程师,本科,研究方向为发动机气缸­体组件。

1 前言

油底壳作为发动机的储­油、密封装置,主体一般是一种较大的­腔体结构。发动机工作过程中产生­的振动通过油底壳表面­传递到外界,影响发动

NVH 2机 性能[1]。静音钢板一般由 层基材钢板以及中间的­阻尼夹层组成,应用静音钢板制造的油­底壳能够有效地阻止振­动的传递、提高发动机的NVH

性能。但新材料的应用也为油­底壳螺栓连接的可靠性­带来了新的问题。

1.0 L本文以自主研发的某 发动机静音油底壳为研­究对象,对试验过程中出现的油­底壳紧固螺栓拆解力矩­衰减问题进行排查分析,提高了试验后油底壳紧­固螺栓的拆解力矩,为油底壳提供足够的紧­固轴力,保证其良好的密封性能。

2 油底壳固定方案及故障­现象

该1.0 L发动机采用1.2 mm双层静音钢板作为 M6×12油底壳材料,采用铝制下缸体,紧固螺栓选用10.8 mm标准六角法兰面平­端螺栓,螺栓旋合长度 满(1.5~2.5) × 60 mm足 螺栓公称直径,螺栓一般间距为 。2.5 mm装配前油底壳密封­面涂覆直径约 的密封硅胶9 N·m条,合装后采用装配力矩 、拧紧顺序“从中间到两边”的工艺对油底壳紧固螺­栓进行拧紧,拧紧后按顺序进行一次­力矩校验。初期台架试验完成后采­用松动法对油底壳紧1.5 N · m(固螺栓进行拆解,部分螺栓力矩小于 力1.5 N · m)矩扳手量程下限 。

3 故障原因分析及改进方­案 3.1 振动加速度对螺栓力矩­的影响

为确定振动加速度过大­是否会导致螺栓松

NVH动,应用发动机 台架对油底壳紧固螺栓­和未出现力矩衰减的正­时链轮壳紧固螺栓进行­振动加速度检测。试验开始前,选取油底壳位于发动机­前端、后

1端、进气侧、排气侧各颗螺栓作为检­测对象并粘贴传感器,另选取一定数量的正时­链轮壳螺栓作为对比同­样粘贴传感器。粘贴完成后对油底壳和

链轮壳紧固螺栓进行位­置标记(从螺栓法兰延续到零件­表面的一条连续的线)。传感器布置方式1如图 所示。

1 000~按照一定工况检测出发­动机转速5 500 r/min 范围内被检测螺栓各方­向的振动加速2~ 4度,如图 图 所示。

峰值并没有超出正时链­轮壳紧固螺栓振动加速­度

2峰值,在图 中显示的振动加速度下,正时链轮壳螺栓未出现­力矩衰减情况。试验完成后油底壳紧固­螺栓的标记线未出现错­位,因此,振动加速度不会造成油­底壳固定螺栓松动从而­导致力矩衰减。

3.2 摩擦因数对螺栓力矩的­影响

发动机支架类零件紧固­螺栓(螺栓使用情况1),见表 台架试验完成后拆解力­矩正常。因此,紧固件与零件间的摩擦­因数不是导致油底壳紧­固螺栓力矩衰减的原因。

3.3 温度对螺栓力矩的影响­及原因分析

螺栓拆解力矩衰减出现­在台架试验完成之后,而未进行台架试验的发­动机常温放置均不会发­生这一现象。因此,设计对比试验验证温度­是否会影响螺栓拆解力­矩。

2取油底壳和下缸体样­件各 台份,按规定装配工艺完成油­底壳装配,并将装配体区分为常温­组

和冷热循环组。常温组装配体常温放置,冷热循环组装配体放入­冷热循环环境试验箱。整车温场试验测得油底­壳在整车环境下的最高­温度为120 ℃, - 40~因此,环境试验箱的温度范围­设定为130 ℃ 8h 1。按照每 完成 个温度循环进行冷热循­168 h环环境试验,总时长 。冷热循环环境试验完成­后对两组装配体螺栓2­进行拆解,拆解结果如表 所示。

2

从表 可以看出,温度对螺栓拆解力矩影­响很大。冷热循环试验中使用的­零件包括铝合金下缸体­和标准六角法兰面平端­螺栓以及双层静音钢板­油底壳。在正常的拧紧力矩下,铝合金螺纹和六角法兰­面平端螺栓都不会因应­力过大而产生塑性变形。在对完成台架试验的油­底壳复合钢板进行5剥­离检查时发现,螺栓压紧面出现如图 所示的高分子阻尼层分­布不均的现象。 根据材料供应商提供的­数据,阻尼层厚度为30~50 μm,且阻尼层的静音效果会­随温度的变化6而变化。材料损耗因子随温度的­变化情况如图

6所示,由图可以推测出阻尼材­料的状态随温度发生变­化,在螺栓轴力作用下发生­流动导致螺栓法兰压紧­面的阻尼材料流向四周,造成被连接件厚度减小,螺栓轴力减小,最终导致螺栓拆解力矩­减小。

因无法测量试验后螺栓­压紧面部分阻尼材料的­厚度,本文只对该问题进行定­性分析。对于在dl弹性域使用­的一般标准螺栓来说,螺栓伸长量与预紧力 P0成正比关系,试验过程中由于阻尼材

dl料厚度减小,螺栓伸长量 减小,因此P0减小。根

T=KP0D,据螺栓预紧力的一般公­式 当轴力P0减小时力矩­T减小[2]。

3.4 硅胶及安装力矩对残余­力矩的影响

2.5 mm油底壳紧固螺栓拧­紧前,硅胶以直径的胶条状态­附着在下缸体密封法兰­上。螺栓拧紧过程中,在轴力作用下,胶条均匀涂覆在密封面­上形成胶膜实现密封。胶膜厚度越小,硅胶的流动阻力越大,所需的螺栓轴力越大,当螺栓轴力与胶膜的反­作用力平衡时,胶膜厚度不再变化。

因设备拧紧速度较快,拧紧动作结束后硅胶膜­并未处于稳定状态,仍有流动变薄的趋势。硅胶膜变薄过程中,被连接件整体厚度逐渐­变薄,螺栓轴力逐渐减小,硅胶膜的流动阻力逐渐­增大最终处于稳定状态。

7如图 所示,当胶膜厚度d减小时,螺栓轴力减小,导致力矩减小。为避免螺栓力矩衰减比­率过大,可采取的措施有:增加螺栓预紧力,在螺栓拧紧过程中更大­程度地促进胶膜变形,使拧紧结

1”束后的变形量减小;增加“被连接件 的厚度,增大螺栓的弹性形变量,提高轴力的弥补能力;增加自动拧紧设备的拧­紧力矩保持时间。

4 优化方案和试验验证 4.1 优化方案

解决螺栓力矩衰减问题­一般采用机械锁紧或增­加轴力的方式。机械锁紧一般采用自攻­螺钉,通过增大内、外螺纹的摩擦力保证力­矩,优点是有效、可靠,缺点是自攻螺钉成本较­高,用于紧固油底壳这类采­用多个紧固螺栓的零件­会造成整机成本上升较­大,另外,自攻螺钉虽然可以保证­不错的力矩,但无法减少轴力的衰减,油底壳有渗漏风险。

从保证螺栓轴力的角度­出发,需要借助其他结构或螺­栓本身的结构来减少轴­力衰减的程度,从而在保证拆解力矩的­同时满足油底壳的密封­要求。在螺栓法兰处增加锥形­垫圈,成本增量小,利用垫圈的回弹能力可­弥补因阻尼材料流动产­生的形变,在一定程度上保证螺栓­轴力。在装配前采用高温高压­的方式使螺栓法兰压紧­面处的阻尼材料流向四­周,可避免在螺栓装配后再­次出现形变,但此方案实施难度较大,不作为工业化产品的首­选方案。1.0 L

综合整机制造成本和改­善效果,在该 发动机上选用锥形垫圈­组合螺栓作为优化方案。

4.2 试验验证

选用锥形垫圈组合螺栓­紧固油底壳,进行发500 h 200 h动机 一般耐久性试验和 冷热冲击试验,试验完成后对锥形垫圈­组合螺栓采用松动法3­进行拆解,统计拆解力矩如表 所示。

锥形垫圈组合螺栓的台­架试验统计结果表明,相同试验环境下锥形垫­圈组合螺栓试验后拆解­结果在力矩和稳定性方­面均优于普通六角法兰­面平端螺栓,且试验完成后油底壳法­兰面密封良好,未出现因轴力衰减导致­渗漏的现象。

5 结束语

1.0 L综上,该 发动机油底壳紧固螺栓­力矩衰

2减过程可以分为 个阶段:螺栓拧紧过程结束后,密封硅胶层在螺栓轴力­作用下产生蠕变;高温条件下螺栓轴力使­双层静音钢板产生微变­形导致螺栓轴力衰减,最终导致螺栓力矩严重­衰减。

锥形垫圈组合螺栓可以­通过锥垫的回弹弥补被­连接件的形变、降低轴力衰减程度、保证螺栓有一定的力矩,满足油底壳的使用要求。

参考文献:

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