Automobile Technology & Material

基于Perceptr­on Autogauge系­统建立背箱开口局部坐­标系下在线监控点

秦绪军 栾成 张秋花 郑星汇 张皓源100176) (北京奔驰汽车有限公司,北京

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1 前言

C 2016我公司 车型 年下半年总装车间背箱­关门力居高不下,在牺牲背箱平顺的前提­下关门力

60% FTC(仍有 的车超差,严重影响总装 一次交验合格率)的同时,装焊车间也需要投入大­量的人力进行分析和返­修。由于没有白车身背箱开­口状态的在线检测数据­支持,在分析背箱关门力问题­时,只能参考三坐标数据,而三坐标对白车身的测­量

6 h,需要 对问题的分析时效性差,且数据量小,分析、调整需要多次测量。另外背箱与左、右侧围后角平顺度长期­以来一直处于超差临界­状态,左、右侧围后角的尺寸波动,极易造成批量的背箱装­配难调,甚至调不出来而报废,而车身背箱开口状态 缺乏有效地在线数据监­控,无法及时有效拦截问

Z2.3(题车。今年年初 白车身总成)连续出现左、右侧围后角前、后迈步现象,背箱装配间隙平顺严重­超差,无法调整,部分车流入总装,造成返修成本大量增加。目前,我公司用于白车身上孔、槽、面、边位置

Perceptron,尺寸的在线检测设备主­要是 传感器为Tricam, Autogauge,

测量系统为 其主要是对测量点拍摄­一幅打光图像及一幅线­激光图像,通过二维影像结合激光­测距的方法,综合计算测点位置参数。1

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2 存在问题及解决方案

针对上述现状,考虑在主焊线在线检测­工位着手建立局部坐标­系下背箱开口在线监控­测点,并建立背箱开口X向和­Y向功能尺寸,实时监控背箱开口状态­及左、右侧围后部相对关系,总结总装

1986—), , , ,作者简介:秦绪军( 男工程师硕士学位研究­方向为白车身尺寸控制。

装配经验及本车间生产­状态,设置合理的测点公差,开启超差报警,提前发现问题车,并做出相应处理措施,避免批量车流进总装。但是,现有Perceptr­on 150在线检测工位在­线测量点已达 个,已处于满节拍测量,新增测量点需重新规划­在线Perceptr­on Z2.3测量方案;现有 在线测量点是基于整车­坐标系建立的,要实现背箱开口局部坐­标系下监控点的测量,需要建立新的坐标系。由于原有在线测量方案­是基于整车坐标系, 8新增背箱开口局部坐­标系需要增加 个建系点,外Z2.3 Übergang 4加 状态背箱开口 左、右各 个测点, Umriss 4 24以及 左、右各 个测点,共计新增测点2~3 s,个,每个测点的完成需要 平均分配给RB100 RB200和 两个机器人,每个机器人完成新增3­0 s测点需 左右。考虑到现有测点测量节­拍已达A+ B A+ C A:饱和,实行 、 测量方案( 车身前部RB300 RB400 B、 涉及的所有测点; 原有车身后部RB10­0 RB200 C:、 涉及的所有测点; 新增测点及原50%有部分后部重要监控点),测量频次 。

3 背箱开口局部坐标系在­线监控点及功能尺寸建­立 3.1 建立背箱开口局部坐标­系基准点

用于建立背箱开口局部­坐标系基准点的测量8 1 MP1 MP2 MP4点需要 个,如图 所示,分别为 、、、MP5 MP7 MP8 MP9 MP10 Autogauge、、、和 。 测量系8统中配置此 个测量点的测量特征,测量点理论位1置及矢­量值如表 所示。测量点信息设置完成后, ID建立与外部机器人­通讯 。

3.2 建立背箱开口局部坐标­系

Autogauge 3测量系统中建立坐标­系,利用“2- 1” MP1 MP2 MP7 MP8原则,取 、 、以及 和 点向Z 3中值 个基准点的Z向测量值­确定一个基准面,然MP4 MP5后取 、 两个基准点的X向测量­值确定基准MP9 MP10轴,最后取 和 Y向测量值的中值确定­原2点位置,如图 所示。 图2 背箱开口坐标系

3.3 建立背箱开口局部坐标­系下测量点

Autogauge测­量系统中在新建的坐标­系下建立Überga­ng(背箱开口 对应背箱装配的平顺考­核点) Umriss(和 对应背箱装配的间隙考­核点)测量点, 16 17 18 19位置分别对应背箱­装配考核点 、 、 、 点,如3 Corner(图 所示,测量特征为 角),测量点理论坐2 ID标值及矢量值见表。配置测量点 信息,建立与外部机器人的通­讯。建立如下功能尺寸。a. 16对应背箱装配考核­点 点位置建立X向功Rx-能尺寸: Lx; b. 17对应背箱装配考核­点 点位置建立Y向功Ry-能尺寸: Ly;

c. 18对应背箱装配考核­点 点位置建立Y向功能尺­寸: Ry-ly; d. 19对应背箱装配考核­点 点位置建立XY、向功能尺寸: Rx-lx,ry-ly。

3.4 机器人程序编程

在原有测量程序中保留­涉及后部问题的重要E-line D-line监控点,删除部分门洞位置 和 测量点, TCP运行机器人程序,将机器人 摇到测量点理论坐10­0 mm标值位置,保持焦距在 以内,调整测头角度, Corner使 成像靠近视野方框中间,并且尽量使成像4有尽­量少的噪点。其中一测量点成像如图 。找到TCP合适的成像­后,记录 位置,编写测量语句,并配ID Autogauge置­该点 信息,建立与相应 系统测量点的通讯。逐次配置各测点程序,并优化轨迹,新机C 50%器人程序为 程序,测量频率为 。

3.5 Teach测量点算法­参数

Teach(运行新的机器人测量程­序, 示教)测量, ,点,选择算法计算区域 调整过滤框位置 过滤掉影6σ<0.1,响算法的噪点,调整曝光参数,使测量点5如图 所示。

3.6 PLC上位机设置

RB100 RB200 B、 原有测量程序为 程序,新增C PLC测点加部分原有­后部测点程序为 程序, 编写RB100 RB200 BC调用机器人程序, 、 分别执行 、 两50%种测量程序,调用频率为 。

4 测量结果及Corre­lation分析 4.1 测量结果及公差设置

调试算法完成后,在后续生产中每隔一辆­车对背箱开口状态进行­检测,实现了局部坐标系下背­箱开口状态及左、右侧围Y向跨度和X向­前、后

6差的在线监控,如图 所示。采集一段时间测量数据­后,参考设计公差及装配需­求,设置一级公差

± 0.5 mm,为 考虑环境因素及机器人­精度因素,设

±0.65 mm, ±0.75 mm置二级公差为 三级公差为 。另外开启超差报警功能,一旦尺寸波动超出公差,可根据尺寸波动量及时­地做出有效处理措施,降低了背箱开口尺寸波­动反馈及处理时间,保证了输出产品的稳定­性。

4.2 相关性分析

将最新的同时经过在线­检测以及三坐标测量5­的至少 辆份的背箱开口局部坐­标系下测量数据IQ- VIS Übergang导入­至 软件中,分别对新增 和Umriss Correlatio­n(测点测量数据做 相关性)分析, 7a 7b 18 19 Übergang图 、 分别为左侧 点和 点 测量点8a 8b 18 19数据分析,图 、分别为左侧 点和 点Umriss 8测量点数据分析,图中共分析比对了 辆3车,可以看出除第辆车部分­测点在线数据与CMM­数据波动趋势相左外,整体相关度很好,满足戴姆勒在线检测数­据与三坐标数据相关程­度大于70%的精度要求,且在线数据与三坐标数­据差值小0.3,于 由此可判定新增背箱开­口局部坐标系下各测点­在线检测数据精确性可­信。

5 小结

本项目的实施,首次在在线检测引入了­白车Z2.3身 状态下背箱开口局部坐­标系,并建立了局Überg­ang Umriss部坐标系­下 和 在线测量点,实现了背箱开口局部坐­标系数据化检测;首次引入了白Z2.3车身 状态下涉及背箱装配的­功能尺寸,建立Y了左、右侧围后部向跨度在线­监控点,以及左、右侧围后角前后差的在­线监控点,实现了左、右侧围后部匹配关系的­数据化监控;首次在白车身Z2.3 A+B A+C在线检测工位引入 、 测量方案,为已达瓶颈的测量节拍­提供了新的思路。

参考文献:

[1] .李凌,尚校,李靖,习俊通等 线激光扫略的白车身装­配[J].特征机器人在线检测技­术研究 测试技术学报, 2014 ,28( 3) :255-263.

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 ??  ?? 图5 测量点算法调试图
图5 测量点算法调试图
 ??  ?? 图4 测量点成像图
图4 测量点成像图
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