Automobile Technology & Material

鼓式制动器制动凸轮轴­轻量化方法

- 邹伟 李伟130011) (一汽解放汽车有限公司­商用车开发院,长春作者简介:邹伟(1988—),男,工程师,大学本科,研究方向为商用车制动­系统开发。

摘要:针对目前行业中鼓式制­动器总成普遍采用的锻­造凸轮轴进行轻量化工­作,锻造凸轮轴普遍存在锻­造毛坯重量大、生产节拍慢、热处理成本高等问题。为解决上述问题,同时保证新设计零件的­扭转刚度及疲劳寿命不­小于现采用产品,从结构优化、材料替代和改进工艺三­方面开发了空心铸造凸­轮轴,取得了较为显著的降重、降成本效果。

ADI

关键词:制动凸轮轴 空心铸造结构 材料

中图分类号:U466 文献标识码:B Doi:10.19710/j.cnki.1003-8817.20190004

1 前言

近年来,为了节约燃料和适应环­保法规对废气排放的严­格限制,汽车结构的轻量化显得­日益重要。通过采用替代材料、改进设计或者采用先进­的制造工艺等各种途径­制造轻量化汽车。减轻结构重量有二种方­法:一是采用轻合金和非金­属材料,如铝合金、镁合金、钛合金、工程塑料和复合材料等;二是采用空心变截面结­构,既可减轻重量节约材料­又可以充分利用材料的­强度和刚度。制动凸轮轴作为鼓式制­动器中扭矩传递的重要­零部件一般需具有较高

40 Cr的强度及抗扭能力,目前主要采用 锻造加工的方式制造,重量及成本均较高。故采用空心铸造方案进­行设计,极大的降低了重量及成­本。

2 行业现状

制动凸轮轴作为鼓式制­动器中扭矩传递的重要­零部件,目前市场多为实心锻造­结构并进行相

1

应的热处理工艺,图 为目前轻型车前轴采用­的制

10

动凸轮轴,为实心锻造 齿直花键结构。市场也少量存在焊接结­构或者锻压空心结

2

构。图 是部分厂家将凸轮与花­键部分单独制造的凸轮­轴,其中间轴段采用钢管,三者焊接成型。部分厂家直接采用钢管­材料锻压成凸轮形状,轴杆段仍保留钢管。上述焊接结构工艺复杂,焊接过程同轴度不易保­证,锻压过程容易产生气孔。针对行业现状,设计开发了空心铸造结­构制动凸轮轴。

3 轻量化方案3.1 轻量化结构设计

根据现有实心模型,对凸轮轴进行轻量化设­计,主要思路为通体轴杆设­计为空心结构,凸轮设计为随外形的空­心盲孔结构。由于凸轮侧及花键侧与­制动蹄片及调整臂连接­传递扭矩,故两位置

10

设计空心内径减小。花键位置将实心结构中­的

24

齿直花键更改为 齿渐开线花键结构,增加局部

3。最终为达到相应的轻量­化目的同时

强度,见图考虑目前行业铸造­水平,空心设计后壁厚最小值

4.5 mm。

3.2 材料选取

对比几种常见的铸造材­料的力学性能以便选择­适合我们需要的材料,轴杆部位空心设计后为­保证强度,应适当选用强度较高的­铸造材料。1

通过对表 中各种材料的比较我们­发现,等温

淬火球墨铸铁材料(ADI)的强度高、塑性好,在同等延长率的情况下,ADI

的抗拉强度是普通球铁­的

2

倍;在同等抗拉强度情况下,延长率是普通球铁

2

的 倍以上。选用材料一般以屈服强­度为基数,

ADI ADI

屈强比钢高,故 强度利用率高,就强度而ADI

言 优于调质处理的碳钢,与低合金钢相当并具有­很高的弯曲疲劳和接触­疲劳强度等动载性

能。ADI

因为含有石墨,同样尺寸的零件一般较­钢

10%,这对于需要减轻质量的­汽车是很有意义

件轻

ADI

的。因为 强度高且质量轻,所以具有高的单

ADI

位质量屈服强度。此外,由于 具有较好的铸造性和生­产的灵活性使其更易设­计最优的零件,较之锻件更易于生产近­无余量零件。相对于其它

材料,ADI

的性价比最好。

ADI

综上所述,通过材料的对比选择 作为铸造

40 Cr

凸轮轴的材料。原方案材料 (抗拉强度为

980 MPA)安全系数最小值为2.63,相对较高。轻量

化设计后轴杆部材料去­除较多,同时考虑花键位置及凸­轮位置与制动器部件存­在接触应力,故需

40 Cr

要较高的表面强度,原 样件对上述部位进行

56 HRC。凸轮轴工作状态

热处理,表面硬度达到为扭转工­况,故需要一定的韧性即材­料延长率。综合考虑空心铸造凸轮­轴选用材料牌号初选为

QTD1200-3,硬度水平能达到(340~420)HBW

范围内,同时具备一定的延长率。

3.3 有限元计算

采用轻量化方案的空心­凸轮轴按照目前搭建的­凸轮轴扭转试验台三维­模型,以制动器总成在卸

0.85 MPA下能提供的最大­扭矩(1 250 N·m)

荷压力作为输入,约束试验夹具的全部自­由度,约束凸轮轴花键端及与­之配合的调整臂蜗轮的­除旋转方向的其他所有­自由度进行有限元计算。在输入条件下计算得出­安全系数满足设计

4

需求,故按此方案进行后续试­制工作,见图 及

5。

4 试制试验4.1 方案试制

4.1.1

试制工艺流程铸造凸轮­轴方案采用铁系覆膜砂(壳型铸造)工艺铸造,铸造完成后对样件进行­加工,加工后放

3

入井式热处理炉进行等­温淬火(共 炉,第一炉升

900 ℃使材料奥氏体化,第二炉采用亚硝酸盐

温至

400 ℃等温退火使材料贝氏体­化),等

降温,第三炉

6

温淬火过程如图 所示。由于等温淬火过程会导­致零件产生不规则变形,故热处理后需要增加一­道精磨工序,保证产品尺寸符合图纸­要求。4.1.2

试制样件检验

7

对图 的试制样件进行了金相­组织与力学性

2、表3 8。

能的检测,检测结果见表 及图

4.2 台架试验

制动凸轮轴作为制动器­传递扭矩的主要部件,设计安全寿命应大于目­前行业要求的制动器

20

总成的 万次寿命。由于目前行业没有单独­针对制动凸轮轴的台架­试验标准,根据实际使用工况,对轻量化凸轮轴设置初­始扭转疲劳寿命指标为

100

万次[1]

。9。制

试验方案为扭转疲劳试­验,试验台见图

0.85 MPA

动器总成在卸荷压力 下能提供的最大扭

M,疲劳试验按照最小试验­扭矩0.1 M,最大试

矩为

1.0 M (1~3) Hz

验扭矩 ,试验频率: 直至样品失效。上述三件试制样品均通­过台架试验验证。

按照上述试验大纲进行­了多轮试验,均发生

88

不同形式的失效,试验寿命最大值达到 万次,失效位置位于花键位置,失效形式为螺旋状裂纹,见

10。

图针对多次失效情况,确认失效原因为材料选

QTD 1200-3

取问题,材料 断后延长率过低以及材

QT 800-5,

料韧性过低。故新试制样品材料选取­经过试制检查、材料检验合格后再次进­行台架试验,三件样品顺利通过了扭­转试验验证,寿命达到

100

了 万次。

5 方案推广

根据凸轮轴轻量化设计­经验,复制到制动滚轮与蹄片­轴两种制动器零件,目前加工工艺均为钢棒­机加后热处理,对其进行相应轻量化工­作,同

QTD 1200-3 11。目前样采用 材料铸造成型,见图已通过试验验证并­已批量装车。经统计,上述三种零件空心铸造­凸轮轴、滚

50%

轮、蹄片轴均取得近 的降重效果,整车降重

4.74 kg(见表4),成品供货价格降低72.42

元。

6 总结

本文介绍了对于制动凸­轮轴由锻造更改为铸

40 Cr QTD 1200-3,最终选

造工艺、材料由 更换为

QT 800-5,从实心结构优化为空心­结构的设计

CAE

过程。对于轻量化方案进行 分析,结构进一步优化,以及后续整个试制试验­过程。制动凸轮轴通过结构设­计、材料工艺改进等轻量化­过程,经试验验证满足设计要­求,取得了较大幅度的降重­和降成本效果。

参考文献:

[1] 张仲江, 杨勇新, 张辉, 等. 焊接式空心凸轮轴的开­发[J]. 汽车实用技术, 2014,(12):59-60.

 ??  ?? 图2 市场锻压空心凸轮轴及­剖面图
图2 市场锻压空心凸轮轴及­剖面图
 ??  ?? 图1 现采用实心锻造凸轮轴
图1 现采用实心锻造凸轮轴
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 ??  ?? 图4 原方案有限元计算结果
图4 原方案有限元计算结果
 ??  ?? 图3 凸轮轴轻量化结构设计­方案
图3 凸轮轴轻量化结构设计­方案
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 ??  ?? 图6 等温淬火过程示意图
图6 等温淬火过程示意图
 ??  ?? 图5 空心凸轮轴安全系数及­Mises应力
图5 空心凸轮轴安全系数及­Mises应力
 ??  ?? 图8 石墨形貌100倍及基­体组织500倍
图8 石墨形貌100倍及基­体组织500倍
 ??  ?? 图9 凸轮轴试验台
图9 凸轮轴试验台
 ??  ?? 图7 试制样品
图7 试制样品
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 ??  ?? 图10 凸轮轴失效形式
图10 凸轮轴失效形式
 ??  ?? 图11 滚轮与蹄片轴轻量化方­案
图11 滚轮与蹄片轴轻量化方­案

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