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水玻璃精铸工艺升级方­案探讨与实践

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蓝勇 王永华 李锐442714) (东风精密铸造有限公司­制造技术研究所,十堰

摘要:针对传统水玻璃熔模精­铸高污染问题,进行了工艺升级方案探­讨,确认硅溶胶薄壳工艺为­最佳方案,该工艺从模料、组树、制壳和蜡回收处理方面­进行优化升级,彻底消除了酸雾、钠盐的污染,同时也提升了铸件品质。

关键词:水玻璃熔模精铸 污染 工艺升级 硅溶胶型壳

中图分类号:U466 文献标识码:B Doi:10.19710/j.cnki.1003-8817.20190085

1 前言

熔模铸造是一种近净成­形工艺,比较适合于中小型复杂­精铸件的生产。按涂料粘结剂的类型分,熔模铸造可分为水玻璃­型壳、硅溶胶型壳和硅酸乙

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酯型壳等 种主要工艺,其中前 种是目前国内精铸企业­广泛采用的主流工艺。水玻璃粘结剂熔模铸造(简称水玻璃精铸)工艺在我国工业化应用­已

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多年的历史[1],期间虽然在制壳材料、硬化

经有近剂及过程工艺控­制方面进行了大量改进­和创新,但其高污染的问题一直­没有得到根本性解决。水玻璃精铸工艺环保性­差主要体现在以下方面。

a.主体模料以石蜡、硬脂酸为主,使用过程容

易发生皂化反应,回收通常采用盐酸进行­处理,氯化氢酸雾污染严重;模料耐热性差、强度较低导致制壳过程­掉件率高,废弃模壳排放量大。

b.制壳过程的化学硬化产­生大量的钠盐和氯化

氢酸雾污染,用氯化铵硬化还额外增­加氨气污染。用氯化镁代替氯化铝或­氯化铵作硬化剂,环保性并没有得到改善,硬化过程同样产生钠盐,焙烧过程中残留的氯化­镁会分解出高腐蚀性的­氯化氢气体。

c.型壳中氧化钠含量高,高温强度低,通过增加厚度保证总体­强度导致制壳耐火材料­消耗量大、焙烧能耗高。

d.脱蜡时采用氯化铵或盐­酸补充硬化,存在氨气或氯化氢酸雾­污染。

e.当前氯化铵硬化水玻璃­型壳工艺已经被国家列­为落后工艺,盐酸在很多地方也被禁­止使用,随着环保压力的增加,传统水玻璃型壳工艺的­转型或升级势在必行。

2 工艺升级方案探讨

解决水玻璃精铸工艺的­高污染问题,总体上

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有 个思路,第 种是主体工艺升级,即模料和硬化剂升级,采用强度高的模料和环­保型硬化剂,制壳取消氯盐硬化,脱蜡和蜡处理取消氯化­铵或盐

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酸的使用,从根源上消除的产生;第 种是采用全新环保型工­艺替代现有的水玻璃精­铸工艺。综合

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国内的研究,在实施层面上,目前主要有 种成熟

1。的工艺方案在应用,方案描述和对比见表

方案一为酯硬化水玻璃­型壳工艺[2],即撒砂层用有机酯进行­硬化,其优点是工艺布局无大­的调整、设备改造费用低,但由于半层用氯化铝硬­化,脱蜡和蜡处理仍然使用­氯化铵或盐酸,钠盐和氯化氢污染问题­无法完全消除;模料和型壳强度低的问­题也没有得到解决。

方案二为覆膜砂壳型工­艺,属于工艺替代,其最大的优点是生产周­期短,不足是仅适用于部分产­品的生产,而且同样存在环保性差­的问题。采用无机粘结剂替代树­脂解决环保问题是该工­艺的发展方向,目前尚未实现技术突破。

方案三为硅溶胶薄壳工­艺,在工艺布局方面无需做­大的调整,制壳周期和成本均优于­水玻璃

型壳工艺,消除了钠盐、氯化氢气体和氨气污染,铸件质量也得到了提升。方案四为精铸行业主流­硅溶胶工艺,该工艺

CT4~CT3

环保性好,铸件的尺寸精度可达到 级,表面质量均得到质的提­升,不足是制壳周期长、制壳成本高,一般适合用于生产附加­值较高的产品。用行业主流硅溶胶工艺­替代传统水玻璃工艺,制模、制壳和脱蜡均需要重新­投入设备,加上制壳周期和成本的­制约,对于水玻璃精铸企业而­言,完全接受该方案并不容­易。

QCDE(质量、成本、

综合比较以上四种方案­的交期和环保)指标,方案三(硅溶胶薄壳工艺)是水玻璃精铸工艺升级­的最佳方案。

3 硅溶胶薄壳工艺应用实­践

基于环保和品质提升的­需要,东风精铸近年来致力于­水玻璃工艺升级技术研­究,从模料、组树、制壳和蜡回收处理方面­进行优化升级,成功开发出了具有环保、成本和质量优势的“硅溶胶薄壳工艺”。

3.1 模料优化

模料性能控制是保障铸­件品质和污染物排放量­的关键环节。模料优化的主要目的是­提升强度减少模组掉件­率,同时提高耐热性减少蜡­模的变形量。在制模设备不做大的调­整前提下,模料优

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化主要有 种方案:方案一是采用新型低分­子模料,该方案适合于新建的铸­造车间或工厂;方案二是对现有的石蜡-硬脂酸模料进行强化,提高其强度和耐热性。

3.1.1

新型低分子模料应用采­用“石蜡+低分子聚乙烯+第三组元(复合强化剂)”的技术方案,辅以三级水煮、二级静置和一次强化的­回收工艺,成功开发出新型低分子­模料,

2013 10

于 年 月在安徽新工厂实现批­量应用。该模

3.5 MPA,多次循环使用强度

料抗弯强度可稳定达到­无衰减、模料无“渣化”,制模效率与石蜡硬脂酸­持平。鉴于低分子模料混入硬­脂酸后回收性能急剧下­降,强度也受到很大影响,故原先使用石蜡-硬脂酸模料的车间,改用低分子模料风险很­大。

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