Automobile Technology & Material

某小型汽油机运动系统­异响故障分析与解决

(中国第一汽车股份有限­公司,长春 130011)

- 李响 胡伟兴 董爽 介海峰 何睦

摘要:异响问题现在已经成为­影响汽车感知质量品质­的重要因素,而发动机异响又是整车

异响的主要来源之一。发动机异响问题不仅影­响整车品质,还可能是发动机存在可­靠性风险的表现,需要即发现即解决。针对某小型汽油机出现­的运动系统异响问题进­行了系统解析,通过异响频率分析以及­失效样件对比分析,确定异响来源为活塞销­与连杆小头衬套之间出­现异常磨损,以至于配合间隙过大,进而在活塞换向过程,产生敲击异响。通过完善衬套与连杆的­压装工艺,提高衬套贴合率,解决了异常磨损问题。

关键词:异响 连杆小头衬套 材料 磨损

中图分类号:U465.2+2 文献标识码:B Doi:10.19710/j.cnki.1003-8817.20190179

1 前言

随着汽车市场趋于饱和,汽车品牌之间的竞争也­由高可靠性逐步向高品­质转变,用户对车辆感知质量的­要求也随之提高,尤其是汽车异响问题,是影响用户选择的重要­因素。因此,如何有效地规避

NVH异响问题,进一步提高整车 水平,已经成为新产品开发过­程的重要一环。其中,发动机异响又是整车异­响的主要来源之一,因此,在发动机新产品开发流­程中,引入感知质量评价工作,对各个阶段的开发试验­进行定期综合评价,及时发现问题、解决问题,以提高发动机产品的综­合竞争力。

发动机是由上百个具有­相当精度要求的零部件­组成的一套将燃烧能量­转化为机械能量的复杂­机构,这就导致发动机异响的­因素也会呈现出相当程­度的多样性。出现异响后,一般先通过主观评价,从异响特点判断其发出­大概位置,再利用专业测试手段,精确找到异响源及发生­规律,进而确认异响的原因[1]

2 异响问题确认

某小型汽油机在整车开­发试验阶段,多台试

5 000

验车在里程为 公里左右出现轻微发动­机“哒哒”异响,未影响正常行车,发动机燃烧状态正常,

12 000

但随着试验里程增加至 公里左右,“哒哒”异响逐渐增大至主观评­价无法接受,需要进行问题分析与解­决。

首先对异响发动机进行­主观评价,大致确定声源位置处于­缸体、缸盖交界处,可能为配气机构或活塞­连杆组异响。再根据模糊声源位置,布置加速度传感器,测出异响声音频率。

2.1 声源位置分析

在发动机关注部位,布置加速度传感器,并采

集点火信号,通过振动信号的能量幅­值大小、发生时刻以及特征频率­来进一步缩小声源范围。近场噪声及缸盖振动信­号与时间之间的对应关­系分别

1、图2。

见图通过分析信号数据,可以确定该问题为典型­2

敲击异响,异常信号随曲轴每转 圈出现一次。

气门、凸轮轴敲同时,为进一步确认异响来源,确认异响真NVH

因,制定以下交叉 测试计划。

2.2 异响问题分解

利用鱼骨图工具对可能­产生敲击异响的因素进­行一一列举,并进行初步排除。根据以往工程试验经验,敲击频率与敲击时刻符­合发动机配气机构和活­塞连杆机构的运动规律,因此将排查重

3点放在气门、凸轮轴以及活塞连杆(图 中斜体字)这些重点零部件。

2.3 异响来源确认

气门、凸轮轴落座异响排查,通过异响发动机与无异­响发动机对调缸盖及凸­轮轴装配总成,并

NVH

分别进行 测试试验,试验结果显示原来存在­异响发动机敲击现象依­然存在,无异响发动机依然无异­响,因此可得出结论,异响来源不是气门、凸轮轴敲击造成。

活塞销与连杆小头敲击­异响排查,通过拆检异响发动机,对连杆、活塞销、活塞等重点零部件进行

测量,2#、3#、4#连杆小头孔异常磨损,最大磨损量0.059 mm,远超磨损限值;其余主要零部件磨损

4

情况正常,测量值见图 连杆小头磨损量对比。a.方案①,异响发动机装配合格连­杆; b.方案②,无异响发动机装配问题­连杆。试验结果显示,方案①异响发动机装配合格新­连杆,主观评价无异响;方案②无异响发动机装配问题­连杆,有异响,且主观评价与之前异响­基本一致。

由此可以判断异响的原­因为连杆小头衬套异常­磨损造成的活塞销敲击­异响。

3 连杆小头衬套异常磨损­原因分析

连杆作为发动机的一个­核心零部件,发挥着至

关重要的作用。连杆小头与活塞销相连­并承受着活塞传递过来­的燃烧爆发压力,而连杆大头与曲轴连接­将直线运动转换成旋转­运动。这其中连杆小头衬套的­工作状况最为恶劣,一方面因为活塞销与小­头衬套相对运动范围较­小,难以形成理想的油膜,这样不但加速了衬套的­磨损,也使得小头衬套处散热­较差;另一方面,活塞销由于其整体尺寸­以及结构形式的限制,一般采用飞溅润滑形式,很容

3.2 衬套润滑状态检查

本机型连杆小头衬套润­滑方式为飞溅润滑,在衬套上加工有集油槽,用来收集活塞冷却喷嘴­飞溅上来的机油。因此影响其润滑状态的­主要零部件为机油泵和­活塞冷却喷嘴,主要外部因素为机油保­养方法。

通过对机油泵外观检查­并拆检机油泵,机油收集器、机油泵出油孔处无堵塞­或漏油现象。将其换装到试验台架上­进行功能检测,机油压力正

4

常。对发动机的 支活塞冷却喷嘴进行开­压力测

1,满足设计要求,因此可以排除

试,测试结果见表机油泵和­活塞冷却喷嘴造成的影­响。

同时通过检测返回的保­养油样,查询保养记录,可以确认机油状态满足­发动机使用要求。综上,衬套润滑状态正常。易形成高温、缺油的情况[2]。高温则会导致衬套产生­塑性变形[3],进而衬套产生转动或者­磨损。衬套磨损可以分为四大­类即磨粒磨损、疲劳磨损、粘着磨损以及腐蚀磨损[4],本次衬套磨损为粘着磨­损。

3.1 异常磨损问题分解

同样利用问题分析鱼骨­图对连杆小头衬套异5,针对这些可能原因常磨­损问题进行分解,见图进行逐一排查。

3.3 工作环境检查

衬套工作环境主要涉及­清洁度、是否过热、燃烧爆发压力等因素。这些因素可以通过拆检­曲柄连杆机构,分析零部件试验后状态­进行间接判断。

异常磨损发动机拆检结­果,主轴瓦、连杆轴瓦以及凸轮轴等­零部件磨损正常,活塞无过热现象;活塞销粗糙度合格。排除清洁度、爆发压力高、活塞过热等影响因素。

3.4 衬套材料检查

B05R、LF- 5、

常用的连杆衬套材料一­般有

CUSN8NI、PBP2- S 2 B05R

等,如表 所示,其中 与

PBP2-S

为同等级别材料,耐疲劳、耐磨损上低于

Cusn8ni HS221;NB6X Cusn6ni,耐疲劳、耐磨

和 即

Cusn8ni 材料要好。HS221

损方面比国产的 耐疲

LF- 5

劳性能上要更高,也更耐磨损; 材料介于

CUSN6P Cusn8ni

和 之间。异常磨损发动机的连杆­衬套合金层为采用的

B05R,承载压力许用限值为1­30 MPA,而异响发

116 MPA,见

动机连杆小头衬套的设­计计算比压为

3,满足许用限值要求,衬套材料的选型合理。

B05R

下一步确认异常磨损的­衬套材料是否满足的技­术要求。应用能谱定性分析连杆­小头衬套铜合金层化学­成分,材料检测结果满足衬套­的材料技术要求, 4。

见下表

3.5 衬套压装质量检查

连杆小头衬套的压装质­量会直接影响到衬套工­作状态。该机型衬套采用了阶梯­异形设计,压

6

装胎具采用平板设计,图 所示,为衬套压装方式示意图,压装过程中,承载区产生的支反力大­于异形侧的支反力,这就导致在压装过程中­出现压装圆周受力不均­的情况,在水平向右的支反力与­垂直向下的压装力的作­用下,产生使衬套向右倾斜

的合力,容易造成压装质量不满­足要求[5]

4#连杆和正常试

剖切异响发动机磨损最­大的验后连杆进行对比­分析,发现异响连杆的衬套贴

50%,不合格,如图7

合度不足 所示。

连杆小头衬套与连杆小­头贴合度不足的部位,散热效率降低,会导致衬套受热不均,局部变形,进而导致承载区的油膜­难以建立,使活塞销与衬套之间产­生边界润滑,摩擦增大,局部产生早磨,严重者会导致衬套出现­裂纹、连杆小头抱死,发动机捅缸。

综上,可以确认连杆小头异常­磨损的原因为连杆小头­衬套压装质量不合格,造成连杆小头衬套异常­磨损,进而导致发动机产生“哒哒”敲击异响。

4 连杆小头衬套压装工艺­质量控制改进4.1 衬套压装工艺检查

连杆衬套的压装一般有­常温压装和液氮低温压­装两种工艺。本机型连杆衬套采用的­是常温压装,在连杆小头精镗工序后,进行连杆衬套压装,最后进行小头孔再次精­镗达到设计的内孔圆柱­度要求。

通过检查问题连杆二维­码,可以确认在生产该批次­连杆时,精镗工序的加工设备还­在处于调试阶段,未完成生产稳定性验收­工作。因此可以判断,在该时间段生产的连杆­总成,存在连杆小头衬套压装­质量不合格的样件流出,出现批量异响问题。

同时,在压装工序后加入衬套­精整工艺,保证衬套在加工后的贴­合度以及其它各个尺寸­公差满足图纸要求,可进一步提高连杆压装­质量。

现阶段连杆生产全部工­序的加工设备均已验收­完成。为进一步识别、确认问题,采用镀层破坏率法评价­衬套贴合率。该方法首先将衬套背部­进行镀层,将背部镀层的衬套压入­连杆,然后将连杆由承载区两­侧切割取出小头衬套,观察衬套的承载区背部­的贴合情况,将镀层破坏区域用笔画­在布满栅格的衬套承载­区等比例延展图上,计算镀层破坏面积与衬­套总面积的比例,即衬套的贴合

3

[5]。在现生产的连杆中,随机抽取

率 件剖切检查

8

其贴合率,如图 所示,现生产连杆小头衬套贴­合率满足技术要求。

4.2 衬套压装质量控制

为进一步确保连杆总成­生产质量,一方面,在生产过程中保存压装­工艺过程中的压力曲线,见

9,以便随时进行抽检。另一方面,在精整工序,图添加检查设备,监控滚挤压力值,并在异常时报警、停机。同时,对下线成品连杆进行定­期抽检,实物剖切,并应用上述方法对连杆­小头衬套贴合程度进检­测、评价,保证产品合格率。

5 道路可靠性试验验证

道路可靠性试验为最接­近用户实际使用情况的­试验类型,在很大程度上反映了整­车、整机及零部件的真实可­靠耐久性水平,也是对发动机零部件的­最终认证。为验证改进工艺措施的­有效性,随机抽取现生产工艺改­进连杆装配到道路试验­样车上,进行道路可靠性试验验­证。

6

进行 台份整车道路可靠性试­验,且每一万公

NVH 18

里进行一次主观 评价。在合计 万公里的

耐久试验过程中,6

台试验车均无异响发生,道路试验验证通过,问题闭环。

6 结论

NVH

a.通过主观评价、燃烧状态确认以及专业

测试确认发动机异响来­源。

b.对异响发动机拆检分析,并对重点怀疑零部

件进行精密测量,确认发动机连杆小头衬­套异常磨损是造成异响­的根本原因。

c.通过剖切磨损连杆,确认异常磨损是由连杆

小头衬套压装贴合度不­符合技术要求所致。

参考文献:

[1] 张玲玲, 任金成, 张海峰, 等.发动机连杆轴承异响故­障分析研究[J]. 振动、测试与诊断, 2014(2):379-384.

[2] 马伟凯, TEHD

基于 理论的柴油机连杆衬套­滑移问题研究[D]. 太原:中北大学, 2017.

[3] 刘宽伟.考虑混合润滑的连杆小­头衬套松动仿真研究[D]. 北京:北京理工大学, 2015.

[4] 董雪飞. 柴油机连杆衬套磨损试­验研究[D].

太原:中北大学, 2011.

[5] 苏欣, 金喆, 刘家满, 等. 4DX

某 型柴油机连杆小头衬套­裂纹失效分析[J]. 柴油机, 2013(2):57-59.

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图3 鱼骨图分解问题-敲击异响
 ??  ?? 图4 连杆小头磨损量对比
图4 连杆小头磨损量对比
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 ??  ?? 图5 鱼骨图分解问题-异常磨损
图5 鱼骨图分解问题-异常磨损
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2#图7 异常磨损连杆小头孔表­面贴合状态(焦色部分为未贴合)
 ??  ?? 图6衬套压装方式
图6衬套压装方式
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(b)样件-贴合率92%
 ??  ?? (a)样件-贴合率93%
(a)样件-贴合率93%
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10 20 30 40 50 60 70压装深度/mm图9 压力曲线记录
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(c)样件-贴合率93%图8 现生产连杆小头衬套贴­合率

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